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氣力輸灰系統(tǒng)設備運行規(guī)程
氣力輸灰系統(tǒng)設備運行規(guī)程
1系統(tǒng)概述
正壓濃相氣力輸灰是根據(jù)氣固兩相流的氣力輸送原理,即利用壓縮空氣的靜壓和動壓輸送高濃度的物料.飛灰在倉泵內得到充分的流化,邊流化邊輸送,將布袋除塵器灰斗的灰輸送到灰?guī)欤缓笥蓺庑陡苫疫\輸車運走或經(jīng)雙軸攪拌機加濕后由汽車運往灰場.兩臺爐共用兩座灰?guī)?,通過庫頂切換閥切換。
2氣力輸灰系統(tǒng)設備規(guī)范
2.1氣力輸灰系統(tǒng)參數(shù)
輸灰設備運行方式:兩臺同時運行,各排交錯運行
設計出力(單臺爐):54.24t/h
除塵器各排灰斗輸送系統(tǒng)設計出力:t/h13.56輸送壓力:MPa<0.4輸送灰氣比:Kg/kg40.5輸送起始速度:m/s4.5輸送末端速度:m/s9.5噸米氣耗量:Nm3/(t.m)0.0013噸米電耗量:kw.h/t.m0.00882.1.2技術規(guī)范(兩臺爐數(shù)量)
2.2灰?guī)煜到y(tǒng)
共設2座有效容積為1800m3的灰?guī)?,庫頂設壓力真空釋放閥,脈沖布袋除塵器.庫內設料位計、檢修人孔門.庫底裝有氣化裝置,氣化面積不小于庫底面積的15%
2.2.1庫頂切換閥為4×Φ150
2.2.2脈沖布袋除塵器系統(tǒng)啟動前的檢查
?。?)檢修完畢,工作票終結,照明良好;
?。?)系統(tǒng)管路連接完整,保溫良好,閥門動作靈活,無任何泄漏;
?。?)倉泵內流化噴嘴和加壓噴嘴齊全、牢固、無堵塞;
?。?)各個灰斗,倉泵的手孔門蓋板均關閉嚴密無泄漏;
?。?)空壓機系統(tǒng)運行正常;
?。?)檢查各部分安全閥動作靈活,可靠;
?。?)確認灰斗下的手動插板門已開啟到位;
?。?)確認手動進氣閥和手動流化閥已開啟到位;
?。?)確認手動補氣閥開啟到位;
?。?0)確認供氣母管的流量調節(jié)閥開啟到合適的位置;
?。?1)灰?guī)鞖鈩忧袚Q閥動作可靠;
?。?2)灰?guī)觳即龎m器及其布袋應完好,排氣風機正常且排氣過濾器脈沖吹掃程控良好;
?。?3)熱工各表計的報警、保護及程控回路均準確可靠地投運;
?。?4)控制屏幕上的“啟動/停止/吹掃”開關置于“啟動”或者“吹掃”位置;就地電磁閥箱上“手動/程控”按鈕置于“程控”位置;
(15)灰?guī)鞜o高料位報警信號;
?。?6)就地儲氣罐壓力指示正常,儲氣罐升壓達到0.6MPa;
?。?7)灰?guī)鞖饣L機可正常投運。
4氣力輸灰系統(tǒng)運行
4.1氣化風機及電加熱器的啟動
?。?)開啟灰斗各手動和氣動氣化閥;
?。?)打開氣化風機冷卻水手動門;
?。?)打開氣化風機出口電動門;
?。?)啟動氣化風機;
?。?)投入電加熱器及超溫報警裝置。
4.2輸灰系統(tǒng)運行
?。?)關閉出料閥,開啟平衡閥和進料閥;
?。?)當進料結束時,關閉進料閥和平衡閥;
?。?)打開出料閥;
?。?)開啟以下閥門:主進氣閥、該排補氣閥、倉泵進氣閥、倉泵氣化閥,開始輸灰;
(5)當輸送壓力超過高輸送壓力值240KPa時,關閉主進氣閥、倉泵進氣閥、倉泵氣化閥、補氣閥;當壓力低于220KPa時,上述閥門將重新開啟;
?。?)當輸送壓力超過堵管250KPa并保持一定時間,發(fā)出堵管報警,此時關閉輸送閥、所有倉泵進氣閥、所有倉泵氣化閥、該排補氣閥,開啟排堵閥,待壓力下降至50KPa時,報警消失,關閉排堵閥,按(4)條要求正常輸送;
?。?)當輸送壓力下降至空管20KPa時,關閉所有進氣閥、氣化閥、補氣閥及出料閥,一次輸灰循環(huán)結束;
(8)每排配置完全相同,必須注意啟動條件中,第二排輸灰時,排出料閥必須關閉并且密封;第三排輸灰時,第四排出料閥必須關閉并且密封;第四排輸灰時,第三排出料閥必須關閉并且密封。
4.3氣力輸灰系統(tǒng)運行中檢查
?。?)灰管、彎頭、切換閥、圓頂閥等應無泄漏;
?。?)倉泵輸送壓力、密封壓力指示正常;
?。?)氣控箱潤滑油量,自動供油系統(tǒng)正常;
(4)灰斗的下灰情況及氣化風量是否正常;
?。?)閥門的位置是否正確,動作應靈活無卡澀;
(6)控制箱電氣接線無松動及過熱。
5輸灰系統(tǒng)停運
?。?)確定除塵器停用,灰斗無積灰;
?。?)關閉進料閥、平衡閥,停止下灰;
(3)確認倉泵及輸灰管道內無積灰后,關閉主進氣閥、出料閥、補氣閥;
(4)停運PLC控制器,就地控制箱打到手動位置;
?。?)關閉氣源手動閥及控制箱儀用空氣進氣閥;
?。?)停運空壓機、冷干機、干燥機、過濾器設備.
6灰?guī)斓倪\行
6.1灰?guī)煜到y(tǒng)啟動前的檢查
(1)檢修工作結束,工作票終結,現(xiàn)場已清理干凈;
(2)灰?guī)煜到y(tǒng)所有儀表都符合運行要求;
?。?)測量電氣設備絕緣良好,所有電源投入;
(4)所有控制盤完好,操作按鈕完好,指示燈指示正確;
?。?)設備潤滑良好,各減速機油位正常,油質良好;
?。?)檢查系統(tǒng)各閥門開關靈活,位置正確;
?。?)儀用氣源正常,且供氣管路嚴密無泄漏;
(8)檢查灰?guī)觳即龎m器外觀完好,各人孔、檢查孔、嚴密不漏,除塵器正常備用;
?。?)灰?guī)煺婵諌毫︶尫砰y完整好用,無泄漏現(xiàn)象;
?。?0)攪拌機地腳螺栓緊固,外觀完整,鏈條無損壞,防護罩完好。
6.2灰?guī)斓膯?br /> ?。?)把切換閥打到指定位置;
?。?)啟動庫頂布袋除塵器。
6.3灰?guī)斓耐_\
(1)停運該灰?guī)觳即龎m器,關閉反吹供氣門;
?。?)卸灰結束,切斷該灰?guī)鞂牧骰L。
6.4灰?guī)爝\行中的檢查
?。?)檢查灰?guī)炝衔挥嫻ぷ髡#衔辉谡7秶鷥?
?。?)檢查灰?guī)觳即龎m器運行正常,人孔門,檢查孔嚴密不漏灰,用氣管路連接嚴密無泄漏,反吹空氣壓力正常;
?。?)真空釋放閥工作正常,無泄漏;
?。?)氣化槽暢通,排污閥要定期疏水、排污;
?。?)灰?guī)炝骰L機運行平穩(wěn),油位正常,油質合格,排氣量、排氣壓力在規(guī)定的范圍內;
?。?)灰?guī)炝骰L電加熱器運行正常,溫度在規(guī)定的范圍內;
(7)檢查灰車裝灰情況,緩沖灰斗是否堵灰;
(8)檢查攪拌機出口的灰的干濕程度適宜;
(9)檢查攪拌機、電動鎖氣器運轉平穩(wěn),下灰暢通,無漏灰,電機溫升正常。
6.5灰?guī)煨痘?br /> 6.5.1灰?guī)煨稘窕?br /> ?。?)拉灰車對好車位后,啟動攪拌機運行;
?。?)啟動給料機運行;
?。?)待攪拌機內見灰后,開啟加濕水門,調整水灰比為1:4;
(4)待灰車快滿時,停止給料機運行,關閉加濕水門,攪拌機內無灰后,停止攪拌機運行.
6.5.2灰?guī)煨陡苫?br /> ?。?)罐車開到散裝頭下方,手動操作散裝頭,使其接近罐口;
?。?)將切換開關打到自動位置,按下啟動按鈕,使散裝頭的錐形漏斗插入罐口;
?。?)啟動抽塵風機;
?。?)啟動給料機;
?。?)當發(fā)出裝滿信號后,給料機自動停運;
?。?)提升散裝頭;
?。?)10s后停止抽塵風機。
7氣力輸灰系統(tǒng)故障處理
7.1倉泵的故障處理
7.1.1進料閥的故障處理
?。?)進料閥漏氣,可檢查進料閥的密封墊、壓板是否出現(xiàn)磨損,出現(xiàn)磨損應替換;
(2)進料閥無法啟閉或關不到位,應檢查銅套是否缺油,氣動三聯(lián)件調節(jié)閥的壓力是否正常,若不能正常啟閉,應向轉軸座噴入松動劑進行清洗或替換密封圈。
7.1.2出料閥的故障處理
(1)出料閥損壞,應檢查出料閥是否磨損,如出現(xiàn)磨損,應通知檢修人員處理;
?。?)出料閥無法正常啟閉,可增加氣動三聯(lián)件上調節(jié)閥的壓力,若仍無法啟閉,應通知檢修人員處理;
(3)出料閥門桿處漏氣漏灰,可將壓蓋上的螺栓擰緊。
7.1.3進氣閥的故障處理
?。?)進氣閥無法正常開啟,倉泵內壓力升不起來,應檢查氣動三聯(lián)件上調節(jié)閥壓力,適當升高調節(jié)閥壓力至0.5MPa,如仍無法打開進氣閥,應通知檢修人員處理;
(2)進氣閥無法關閉或關閉后漏氣,倉泵壓力持續(xù)升高,應通知檢修人員處理。
7.1.4料位計的故障處理
料位計指示不正常,應通知熱工人員處理。
7.2輸送系統(tǒng)的故障及處理
欠壓報警及處理
7.2.1原因
(1)壓力表接觸不良或接線端子松脫;
?。?)空壓機供氣不足;
?。?)進氣管路一次氣的進氣閥未打開或節(jié)流閥開度太小,阻力太大;
?。?)流化管堵塞;
?。?)進、出料閥漏氣嚴重.
7.2.2處理
(1)檢查壓力開關接線端子接觸是否良好;
?。?)檢查空壓機投運情況是否正常,冷干機制冷露點是否低于0℃,過濾器濾芯是否堵塞,貯氣罐內是否積水太多;
?。?)檢查進氣管路上進氣閥是否打開,節(jié)流閥開度是否正常,必要時作相應調整;
?。?)打開手孔門,檢查流化管是否堵塞;
(5)檢查進、出料閥是否漏氣;
?。?)欠壓報警后,如發(fā)現(xiàn)壓力開關故障,可手動復位或強制復位。
堵灰報警及處理
7.2.2.1故障現(xiàn)象
控制室程序控制器及現(xiàn)場控制箱發(fā)出堵灰報警信號,倉泵壓力升高至250KPa,流化閥關閉,在同一根出灰管道的倉泵處于停止狀態(tài)。
7.2.2.2故障原因
?。?)壓力表故障,造成假堵灰報警;
?。?)出料閥卡死而無法打開,造成假堵灰報警;
(3)氣源壓力與流量不足;
?。?)運行過程中進氣閥異常關閉,出料閥無法打開或異常關閉;
(5)進氣阻力太大;
?。?)進、出料閥漏氣;
?。?)管道內有塊狀異物導致堵管;
?。?)冷干機故障,壓縮空氣露點升高,水份進入輸送管導致堵灰;
?。?)因鍋爐煤種變化或燃燒不完全,飛灰物理性質變化或除塵器故障后灰斗積滿大量沉降灰,導致飛灰顆粒粗大,造成無法正常輸送。
7.2.2.3故障處理
(1)關閉主進氣閥、所有倉泵進氣閥、所有倉泵氣化閥、排補氣閥,開啟排堵閥,待壓力下降至50kPa時,關閉排堵閥,取消堵管警報,進行正常輸送.
?。?)增加控制壓力,手動打開進氣閥和出料閥,并進入輸送狀態(tài).待倉泵壓力下降到10kPa以下時,延時10-30S后手動關閉進氣閥,再關閉出料閥,然后檢修出料閥.完成后手動解除報警即可投入正常運行。
?。?)如開啟各進氣閥和流化閥后,壓力又繼續(xù)上升時,應檢查手動排堵閥是否堵塞,如堵塞進行疏通;如手動排堵閥正常,則關閉單元進氣閥,開啟各倉泵頂部平衡閥泄壓.泄壓后關閉平衡閥,開啟單元進氣閥,對管路進行吹掃,在上述處理過程中手動排堵閥可不關閉.如此反復數(shù)次仍不通,應開啟至灰?guī)燧敾夜苈肥謩优哦麻y,泄壓后,關閉排堵閥繼續(xù)吹掃,反復幾次仍不通,聯(lián)系檢修人員處理。
7.2.3灰?guī)炝衔桓咛幚?br /> 當灰?guī)旎覞M至限料位計位置時,系統(tǒng)報警并停止倉泵運行,及時卸灰,卸灰后,系統(tǒng)自動解除報警,并自動投入正常運行。
1系統(tǒng)概述
正壓濃相氣力輸灰是根據(jù)氣固兩相流的氣力輸送原理,即利用壓縮空氣的靜壓和動壓輸送高濃度的物料.飛灰在倉泵內得到充分的流化,邊流化邊輸送,將布袋除塵器灰斗的灰輸送到灰?guī)欤缓笥蓺庑陡苫疫\輸車運走或經(jīng)雙軸攪拌機加濕后由汽車運往灰場.兩臺爐共用兩座灰?guī)?,通過庫頂切換閥切換。
2氣力輸灰系統(tǒng)設備規(guī)范
2.1氣力輸灰系統(tǒng)參數(shù)
輸灰設備運行方式:兩臺同時運行,各排交錯運行
設計出力(單臺爐):54.24t/h
除塵器各排灰斗輸送系統(tǒng)設計出力:t/h13.56輸送壓力:MPa<0.4輸送灰氣比:Kg/kg40.5輸送起始速度:m/s4.5輸送末端速度:m/s9.5噸米氣耗量:Nm3/(t.m)0.0013噸米電耗量:kw.h/t.m0.00882.1.2技術規(guī)范(兩臺爐數(shù)量)
2.2灰?guī)煜到y(tǒng)
共設2座有效容積為1800m3的灰?guī)?,庫頂設壓力真空釋放閥,脈沖布袋除塵器.庫內設料位計、檢修人孔門.庫底裝有氣化裝置,氣化面積不小于庫底面積的15%
2.2.1庫頂切換閥為4×Φ150
2.2.2脈沖布袋除塵器系統(tǒng)啟動前的檢查
?。?)檢修完畢,工作票終結,照明良好;
?。?)系統(tǒng)管路連接完整,保溫良好,閥門動作靈活,無任何泄漏;
?。?)倉泵內流化噴嘴和加壓噴嘴齊全、牢固、無堵塞;
?。?)各個灰斗,倉泵的手孔門蓋板均關閉嚴密無泄漏;
?。?)空壓機系統(tǒng)運行正常;
?。?)檢查各部分安全閥動作靈活,可靠;
?。?)確認灰斗下的手動插板門已開啟到位;
?。?)確認手動進氣閥和手動流化閥已開啟到位;
?。?)確認手動補氣閥開啟到位;
?。?0)確認供氣母管的流量調節(jié)閥開啟到合適的位置;
?。?1)灰?guī)鞖鈩忧袚Q閥動作可靠;
?。?2)灰?guī)觳即龎m器及其布袋應完好,排氣風機正常且排氣過濾器脈沖吹掃程控良好;
?。?3)熱工各表計的報警、保護及程控回路均準確可靠地投運;
?。?4)控制屏幕上的“啟動/停止/吹掃”開關置于“啟動”或者“吹掃”位置;就地電磁閥箱上“手動/程控”按鈕置于“程控”位置;
(15)灰?guī)鞜o高料位報警信號;
?。?6)就地儲氣罐壓力指示正常,儲氣罐升壓達到0.6MPa;
?。?7)灰?guī)鞖饣L機可正常投運。
4氣力輸灰系統(tǒng)運行
4.1氣化風機及電加熱器的啟動
?。?)開啟灰斗各手動和氣動氣化閥;
?。?)打開氣化風機冷卻水手動門;
?。?)打開氣化風機出口電動門;
?。?)啟動氣化風機;
?。?)投入電加熱器及超溫報警裝置。
4.2輸灰系統(tǒng)運行
?。?)關閉出料閥,開啟平衡閥和進料閥;
?。?)當進料結束時,關閉進料閥和平衡閥;
?。?)打開出料閥;
?。?)開啟以下閥門:主進氣閥、該排補氣閥、倉泵進氣閥、倉泵氣化閥,開始輸灰;
(5)當輸送壓力超過高輸送壓力值240KPa時,關閉主進氣閥、倉泵進氣閥、倉泵氣化閥、補氣閥;當壓力低于220KPa時,上述閥門將重新開啟;
?。?)當輸送壓力超過堵管250KPa并保持一定時間,發(fā)出堵管報警,此時關閉輸送閥、所有倉泵進氣閥、所有倉泵氣化閥、該排補氣閥,開啟排堵閥,待壓力下降至50KPa時,報警消失,關閉排堵閥,按(4)條要求正常輸送;
?。?)當輸送壓力下降至空管20KPa時,關閉所有進氣閥、氣化閥、補氣閥及出料閥,一次輸灰循環(huán)結束;
(8)每排配置完全相同,必須注意啟動條件中,第二排輸灰時,排出料閥必須關閉并且密封;第三排輸灰時,第四排出料閥必須關閉并且密封;第四排輸灰時,第三排出料閥必須關閉并且密封。
4.3氣力輸灰系統(tǒng)運行中檢查
?。?)灰管、彎頭、切換閥、圓頂閥等應無泄漏;
?。?)倉泵輸送壓力、密封壓力指示正常;
?。?)氣控箱潤滑油量,自動供油系統(tǒng)正常;
(4)灰斗的下灰情況及氣化風量是否正常;
?。?)閥門的位置是否正確,動作應靈活無卡澀;
(6)控制箱電氣接線無松動及過熱。
5輸灰系統(tǒng)停運
?。?)確定除塵器停用,灰斗無積灰;
?。?)關閉進料閥、平衡閥,停止下灰;
(3)確認倉泵及輸灰管道內無積灰后,關閉主進氣閥、出料閥、補氣閥;
(4)停運PLC控制器,就地控制箱打到手動位置;
?。?)關閉氣源手動閥及控制箱儀用空氣進氣閥;
?。?)停運空壓機、冷干機、干燥機、過濾器設備.
6灰?guī)斓倪\行
6.1灰?guī)煜到y(tǒng)啟動前的檢查
(1)檢修工作結束,工作票終結,現(xiàn)場已清理干凈;
(2)灰?guī)煜到y(tǒng)所有儀表都符合運行要求;
?。?)測量電氣設備絕緣良好,所有電源投入;
(4)所有控制盤完好,操作按鈕完好,指示燈指示正確;
?。?)設備潤滑良好,各減速機油位正常,油質良好;
?。?)檢查系統(tǒng)各閥門開關靈活,位置正確;
?。?)儀用氣源正常,且供氣管路嚴密無泄漏;
(8)檢查灰?guī)觳即龎m器外觀完好,各人孔、檢查孔、嚴密不漏,除塵器正常備用;
?。?)灰?guī)煺婵諌毫︶尫砰y完整好用,無泄漏現(xiàn)象;
?。?0)攪拌機地腳螺栓緊固,外觀完整,鏈條無損壞,防護罩完好。
6.2灰?guī)斓膯?br /> ?。?)把切換閥打到指定位置;
?。?)啟動庫頂布袋除塵器。
6.3灰?guī)斓耐_\
(1)停運該灰?guī)觳即龎m器,關閉反吹供氣門;
?。?)卸灰結束,切斷該灰?guī)鞂牧骰L。
6.4灰?guī)爝\行中的檢查
?。?)檢查灰?guī)炝衔挥嫻ぷ髡#衔辉谡7秶鷥?
?。?)檢查灰?guī)觳即龎m器運行正常,人孔門,檢查孔嚴密不漏灰,用氣管路連接嚴密無泄漏,反吹空氣壓力正常;
?。?)真空釋放閥工作正常,無泄漏;
?。?)氣化槽暢通,排污閥要定期疏水、排污;
?。?)灰?guī)炝骰L機運行平穩(wěn),油位正常,油質合格,排氣量、排氣壓力在規(guī)定的范圍內;
?。?)灰?guī)炝骰L電加熱器運行正常,溫度在規(guī)定的范圍內;
(7)檢查灰車裝灰情況,緩沖灰斗是否堵灰;
(8)檢查攪拌機出口的灰的干濕程度適宜;
(9)檢查攪拌機、電動鎖氣器運轉平穩(wěn),下灰暢通,無漏灰,電機溫升正常。
6.5灰?guī)煨痘?br /> 6.5.1灰?guī)煨稘窕?br /> ?。?)拉灰車對好車位后,啟動攪拌機運行;
?。?)啟動給料機運行;
?。?)待攪拌機內見灰后,開啟加濕水門,調整水灰比為1:4;
(4)待灰車快滿時,停止給料機運行,關閉加濕水門,攪拌機內無灰后,停止攪拌機運行.
6.5.2灰?guī)煨陡苫?br /> ?。?)罐車開到散裝頭下方,手動操作散裝頭,使其接近罐口;
?。?)將切換開關打到自動位置,按下啟動按鈕,使散裝頭的錐形漏斗插入罐口;
?。?)啟動抽塵風機;
?。?)啟動給料機;
?。?)當發(fā)出裝滿信號后,給料機自動停運;
?。?)提升散裝頭;
?。?)10s后停止抽塵風機。
7氣力輸灰系統(tǒng)故障處理
7.1倉泵的故障處理
7.1.1進料閥的故障處理
?。?)進料閥漏氣,可檢查進料閥的密封墊、壓板是否出現(xiàn)磨損,出現(xiàn)磨損應替換;
(2)進料閥無法啟閉或關不到位,應檢查銅套是否缺油,氣動三聯(lián)件調節(jié)閥的壓力是否正常,若不能正常啟閉,應向轉軸座噴入松動劑進行清洗或替換密封圈。
7.1.2出料閥的故障處理
(1)出料閥損壞,應檢查出料閥是否磨損,如出現(xiàn)磨損,應通知檢修人員處理;
?。?)出料閥無法正常啟閉,可增加氣動三聯(lián)件上調節(jié)閥的壓力,若仍無法啟閉,應通知檢修人員處理;
(3)出料閥門桿處漏氣漏灰,可將壓蓋上的螺栓擰緊。
7.1.3進氣閥的故障處理
?。?)進氣閥無法正常開啟,倉泵內壓力升不起來,應檢查氣動三聯(lián)件上調節(jié)閥壓力,適當升高調節(jié)閥壓力至0.5MPa,如仍無法打開進氣閥,應通知檢修人員處理;
(2)進氣閥無法關閉或關閉后漏氣,倉泵壓力持續(xù)升高,應通知檢修人員處理。
7.1.4料位計的故障處理
料位計指示不正常,應通知熱工人員處理。
7.2輸送系統(tǒng)的故障及處理
欠壓報警及處理
7.2.1原因
(1)壓力表接觸不良或接線端子松脫;
?。?)空壓機供氣不足;
?。?)進氣管路一次氣的進氣閥未打開或節(jié)流閥開度太小,阻力太大;
?。?)流化管堵塞;
?。?)進、出料閥漏氣嚴重.
7.2.2處理
(1)檢查壓力開關接線端子接觸是否良好;
?。?)檢查空壓機投運情況是否正常,冷干機制冷露點是否低于0℃,過濾器濾芯是否堵塞,貯氣罐內是否積水太多;
?。?)檢查進氣管路上進氣閥是否打開,節(jié)流閥開度是否正常,必要時作相應調整;
?。?)打開手孔門,檢查流化管是否堵塞;
(5)檢查進、出料閥是否漏氣;
?。?)欠壓報警后,如發(fā)現(xiàn)壓力開關故障,可手動復位或強制復位。
堵灰報警及處理
7.2.2.1故障現(xiàn)象
控制室程序控制器及現(xiàn)場控制箱發(fā)出堵灰報警信號,倉泵壓力升高至250KPa,流化閥關閉,在同一根出灰管道的倉泵處于停止狀態(tài)。
7.2.2.2故障原因
?。?)壓力表故障,造成假堵灰報警;
?。?)出料閥卡死而無法打開,造成假堵灰報警;
(3)氣源壓力與流量不足;
?。?)運行過程中進氣閥異常關閉,出料閥無法打開或異常關閉;
(5)進氣阻力太大;
?。?)進、出料閥漏氣;
?。?)管道內有塊狀異物導致堵管;
?。?)冷干機故障,壓縮空氣露點升高,水份進入輸送管導致堵灰;
?。?)因鍋爐煤種變化或燃燒不完全,飛灰物理性質變化或除塵器故障后灰斗積滿大量沉降灰,導致飛灰顆粒粗大,造成無法正常輸送。
7.2.2.3故障處理
(1)關閉主進氣閥、所有倉泵進氣閥、所有倉泵氣化閥、排補氣閥,開啟排堵閥,待壓力下降至50kPa時,關閉排堵閥,取消堵管警報,進行正常輸送.
?。?)增加控制壓力,手動打開進氣閥和出料閥,并進入輸送狀態(tài).待倉泵壓力下降到10kPa以下時,延時10-30S后手動關閉進氣閥,再關閉出料閥,然后檢修出料閥.完成后手動解除報警即可投入正常運行。
?。?)如開啟各進氣閥和流化閥后,壓力又繼續(xù)上升時,應檢查手動排堵閥是否堵塞,如堵塞進行疏通;如手動排堵閥正常,則關閉單元進氣閥,開啟各倉泵頂部平衡閥泄壓.泄壓后關閉平衡閥,開啟單元進氣閥,對管路進行吹掃,在上述處理過程中手動排堵閥可不關閉.如此反復數(shù)次仍不通,應開啟至灰?guī)燧敾夜苈肥謩优哦麻y,泄壓后,關閉排堵閥繼續(xù)吹掃,反復幾次仍不通,聯(lián)系檢修人員處理。
7.2.3灰?guī)炝衔桓咛幚?br /> 當灰?guī)旎覞M至限料位計位置時,系統(tǒng)報警并停止倉泵運行,及時卸灰,卸灰后,系統(tǒng)自動解除報警,并自動投入正常運行。
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